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1工藝分析及控制結構
生物質氣化過程的本質是生物質碳與氣體之間的非均相反應和氣體之間的均相反應。該過程十分復雜,隨著氣化設備的不同、氣化工藝過程的差異及反應條件(如氣化反應劑的種類、氣化反應溫度、反應時間、有無催化劑的添加、氣化原料種類、原料的含水率等)的不同,其反應過程也大不相同;但一般會經歷干燥、熱解、氧化、還原4個過程。在上述反應過程中,只有氧化反應是放熱反應,釋放出的熱量為生物質干燥、熱解和還原階段提供熱量。在實際氣化過程中,上述4個過程并沒有明確的邊界,是相互滲透和交錯的。氣化爐是進行生物質氣化過程的技術設備。在氣化爐中,生物質完成了氣化反應過程并轉化為生物質燃氣。氣化爐能量轉化效率的高低是整個氣化系統的關鍵所在,故氣化爐型式的選擇及其控制運行參數是氣化系統非常重要的制約條件。針對其運行方式的不同,可將氣化爐分為固定床式和流化床式兩大類型。其中,固定床式氣化爐主要有上吸式、下吸式、橫吸式及開心式4種;流化床式氣化爐主要有鼓泡床式、循環流化式、雙床式及攜帶床式4種。據統計,目前商業運行的生物質氣化設備中,75%采用下吸式固定床,20%采用流化床,2.5%采用上吸式氣化爐,另外2.5%采用其他形式氣化系統。本文以使用最為廣泛的下吸式固定床作為研究對象,分析生物質氣化爐的結構和工作過程,如圖1所示。下吸式固定床氣化爐的工作過程為:首先,粉碎處理后的生物質物料由爐子頂部混合空氣后,經由上料口投入下吸式固定床氣化爐;其次,氣化爐底部燃氣出口處設置有引風機,正常工作時,引風機輸出抽力,在爐內形成負壓,使反應產生的氣體在爐內流動,同時設置在喉管區的鼓風機,負責向氧化層輸入一次風,為氣化過程提供充分的氧氣,實現對生物質物料的充分氧化;最后經過還原反應區,生成可燃氣體。物料和空氣在爐內由上至下、隨著溫度的變化按照干燥、熱解、氧化、還原4個反應層依次地進行氣化反應,形成有少量雜質的可燃氣體,該氣體經過凈化工藝處理,最終形成可以直接使用的可燃氣體。氣化過程是一個復雜的物理化學過程,其處理的植物燃料來源眾多,物理、化學特性差異較大;同時,氣化過程中爐溫受到一次風量、物料含水量等諸多因素的共同影響。這些因素對于氣化過程的影響相對較小,氣化過程主要受到空氣當量比和氣化反應溫度的影響。生物質氣化爐的控制目標是將生物質能的轉換效率最大化,提高并保證可燃氣體的質量。影響氣化爐轉換效率的因素有很多,但主要取決于氣化爐4個處理過程的溫度區間;氣化爐生成的可燃氣體質量主要反映在其含氧量高低。因此,生物質氣化爐系統控制所要解決的問題主要在于如何將爐內溫度穩定在最佳區間及怎樣降低最終可燃氣體的含氧量。為穩定氣化爐爐頂溫度和降低出口處可燃氣體的含氧量,本文選取雙閉環控制結構,對生物質燃料與一次風的投放量分別進行控制,如圖2所示。
1.1溫度控制環溫度控制環采用主、副控制結構。根據工藝分析,生物質氣化爐爐溫主要雖然受到多種因素影響,但主要取決于物料物理、化學反應的放熱和吸熱。由于該過程的非線性、大滯后特性,無法用準確的數學模型來描述,因此采用BP預測方法建立物料和溫度的BP神經網絡模型。主控制器根據當前溫度和溫度設定值,預測最優的生物質物料添加量;副控制PID根據該添加量,對上料機構的送料速度進行跟隨控制,達到精確上料和穩定爐溫的目的。
1.2含氧量控制環為達到穩定爐頂溫度、降低可燃氣體含氧量的目的,本文以一次風進風量作為主要調節手段。因為一次風不僅影響著可燃氣體含氧量,還影響著氣化爐溫度,所以本文引入溫度和含氧量兩個反饋。主控制器采用免疫PID控制,它能根據爐內含氧量偏差和爐溫偏差推算出鼓風機的最優轉速;副控制PID則根據推算出的最優轉速對鼓風機速度進行跟隨控制,確保鼓風機轉速。
2基于BP算法的溫度控制
氣化過程的溫度變化具有大滯后的特點,給控制帶來了很大的困難。通過對溫度變化的預估,能夠有效地抑制滯后,提升控制效果。生物質氣化過程是一個復雜的、非線性工業生產過程。由于氣化爐溫度受到一次風量、物料分布及物料含水量等因素的影響,氣化爐溫度變化毫無規律而言。神經網絡是由大量簡單的神經元縱橫交錯而形成的復雜網絡系統。它能以實驗數據為基礎,經過有限次迭帶計算,獲得實驗數據的內在規律,并且無需預先給定公式,非常適合于研究非線性系統。因此,氣化爐的溫度可以采用BP人工神經網絡對其進行預測[9]。BP網絡是一種多層網絡,其基本理念是將W-H學習規則一般化,對非線性的可微分函數訓練權值。目前,BP網絡主要用在函數逼近、模式識別、分類和數據壓縮方面。BP算法由兩部分構成:信息的正向傳遞和偏差的反向傳播。在其正向傳播過程中,輸入的數據信息會被逐步運算,從輸入層經隱含層直到傳給輸出層;輸出的信息又會影響下一層神經元。如果在輸出層沒有獲得期望的輸出,則會在計算輸出層的偏差變化值后進行轉向傳播,通過網絡將偏差信號沿原來的連接通路進行反向傳回,之后各層神經元的權值會被修改直至達到期望目標。設P為輸入變量,r為輸入神經元,s1為隱含層內的神經元個數,f1為其對應的激活函數,s2為輸出層的神經元個數,f2為對應的激活函數,A為輸出,T為目標矢量,b1i表示第i個隱層神經元的閾值,w1ij表示第j個輸入變量到第i個隱層神經元的權值,b2k為隱層中第k個神經元的閾值,w2ki為隱層中第i個神經元到輸出層第k個神經元的權值,則BP算法的正向傳遞信息。
2.1樣本的批處理對于一般的BP算法,各連接權的調整量分別正比于各個學習樣本的代價函數E,而全局偏差意義上的梯度算法就是調整全局偏差函數E的連接權。在逐個訓練樣本時對權值的修正可能會出現振蕩,為了避免這一問題,應該在m個學習模式全部提供給網絡之后對它統一進行調整;而成批訓練的方法就是將一批樣本生成的修正值累計后統一進行一次批處理。因此,修改權值的增量為。減少每個連接權及閾值的校正次數,從而改進了學習速度。應用該方法時,穩定網絡的訓練過程及限制每次迭代網絡偏差增量是學習率增長的前提。
2.2基于變學習率的BP算法在基本的BP算法中,學習率必須是一個固定的常數。通過分析基本的BP算法的偏差曲面得知:在其平坦區域,學習率太小會造成迭代次數增加;而在變化劇烈區域,學習率太大又可能修正過頭,引起振蕩及發散,進一步影響學習收斂的速度。所以,合理調節學習率從而加快收斂速度是基本BP算法的常用改進方法之一。
2.3氣化爐溫度的BP神經網絡預測基于生物質氣化過程的機理分析及實際經驗,為降低神經網絡的輸入,影響焦爐集氣管壓力的可測量因素初步確定為一次風量、物料分布及物料含水量,將其作為BP神經網絡的輸入,氣化爐溫度的預測值為輸出,此時BP神經網絡就變成為一個4輸入單輸出的模型。其中,啟停次數為BP神經網絡的輸入節點,特征參數值為輸出節點,建立一個隱含層有5個神經元的3層神經網絡。理論上已經證明:如果一個網絡具有偏差和至少一個S型隱含層加上一個線性輸出層,那它就能夠逼近任意有理函數。訓練算法采用梯度下降法,學習速率為0.15,網絡的初始權值為0~1中的隨機數。
3基于模糊免疫PID的含氧量控制
可燃氣體含氧量是生物質氣化爐生產質量的重要指標之一,也關系到氣化產物的安全使用問題。在本文設計的生物質氣化爐控制系統中,采用溫度和可燃氣體含氧量雙閉環結構,對氣化過程進行自動控制。可燃氣體含氧量控制需要利用對一次風的控制,解決含氧量控制和爐溫控制之間的矛盾,在穩定爐溫的同時降低可燃氣體含氧。
3.1生物免疫機理生物免疫機理是抗擊病源入侵的首要防御系統,它通過對病原物質的特殊提取、識別、刺激響應、自適應調節、學習和記憶等功能殺死抗原。B細胞和T細胞是生物免疫機理主要構成部分;而在免疫系統中,除了淋巴細胞外,還有一些其它種類的免疫細胞擁有著不可忽視的作用。T細胞和B細胞從不活躍、未成熟經自體耐受發展為成熟的免疫細胞,一旦人體受到有關攻擊時,迅速產生免疫應答。所謂的免疫應答就是一個識別、效應和記憶的過程。抗原是一類能被胸腺中的T細胞及骨髓中的B細胞識別并刺激T細胞及B細胞進行特異性應答的病原體。巨噬細胞等將特異抗原遞呈細胞吸取消化病原體,分解后展示在細胞表面,形成MHC分子。成熟的T細胞會被MHC分子激活,然后接受并識別病原體抗原。T細胞識別特異抗原后會復制并激活殺傷T細胞,令其殺死任何受到特異抗原感染的細胞,并通過輔助T細胞將B細胞激活,使其識別特異抗原,并進一步擴增分化產生抗體。這些抗體會與抗原結合,通過與補體系統形成復合物或直接被吞噬細胞吞噬來殺死抗原。B細胞、T細胞在走向成熟過程中會經歷自體耐受,在接受、識別、殺死抗原后會形成免疫記憶,產生免疫反饋。免疫反饋原理為:抗原進入機體后,將信息傳遞給TH細胞和抑制TH細胞產生的TS細胞,接受到信息的TH、TS細胞會共同刺激B細胞使其增殖分化產生抗體消除抗原。為使免疫反饋系統趨于平衡[10],當抗原較多時,機體中TH細胞會較多于TS細胞,產生較多B細胞;反之,抗原被消滅減少后,TS細胞又會增多并抑制TH細胞的產生,從而導致B細胞也隨之減少。
3.2模糊免疫PID算法為滿足不同的控制要求,讓被控對象有良好的性能,溫度模糊免疫PID控制器采用模糊控制原理對PID參數模型中的kp、ki、kd進行在線修改。其中,溫度偏差e(e=T0-T1,T0代表檢測的實際溫度,T1代表設定溫度)和加熱能級u1作替換:u1→S,Δu1→ΔS,分別為控制器的輸入/輸出。
4仿真
在保證生物質氣化爐運行狀況基本相同的條件下,采用基于灰色遺傳的組合預測算法,對從某廠氣化爐現場采集到的2000組干燥層溫度數據中選取的連續1500組訓練樣本數據,以及剩余500組與樣本數據時間相近的實驗樣本數據進行學習,建立預測模型,對試驗樣本進行擬合。為了驗證基于BP神經網絡的生物質氣化爐溫度組合預測算法方法的有效性,采用神經網絡算法對實驗數據進行學習和擬合,結果如圖3所示。從仿真結果可以看出:采用BP神經網絡可以較好地預測氣化爐溫度實時值,平均誤差為4.3%,且能良好地跟蹤實際溫度的相位變化,為氣化爐溫度控制和可燃氣體含氧量控制奠定良好了基礎。
5應用
針對某生物能源公司以生物質氣化爐生產過程具有高度非線性、時變特性、強耦合性、擾動變化激烈且幅度大的特點,結合氣化爐現場工藝狀況,設計了一種新的控制系統應用于該公司生物質氣化爐生產過程。該系統基于Honeywell集散控制系統運行環境和操作平臺,可用于采集過程數據、實時監視及分析歷史數據等;采用高級編程語言VisualC++6.0編寫智能解耦與優化控制應用軟件,通過OPC通信技術將應用軟件和集散系統進行無縫連接,以確保所編寫的應用軟件能夠通過集散系統對現場的執行設備進行控制,從而保證了多座氣化爐生產過程的實時穩定優化控制。本文所研究的生物質氣化爐生產過程控制系統在某生物能源公司入生產后,得到了有效應用,起到了穩定氣化爐溫度、降低可燃氣體含氧量的作用,滿足了生產過程的需要。將本文提出的控制方法應用于現場實際后,運行情況表明:生物質氣化爐生產過程控制系統保證了化爐干燥層溫度穩定在優化設定值±45℃范圍內;當壓力變化、投放物料、氣溫變化造成系統擾動時,該系統能在短時間內通過調節上料速度和一次風機轉速,將爐溫和可燃氣體含氧量動態調整到正常波動范圍內,滿足了生產的要求。
6結論
針對生物質氣化過程的復雜非線性特性,提出了一種基于BP神經網絡和模糊免疫PID的生物質氣化爐的智能控制算法。實踐表明:該算法能較好地精確控制生物質氣化爐的爐溫及含氧量。仿真試驗證明:該系統不僅能適應對象參數的變化、表現出良好的控制品質,而且有調節時間短、魯棒性強和抗干擾能力強的優點。
作者:羅偉單位:湖南鐵道職業技術學院