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《環(huán)境工程雜志》2014年第七期
1實(shí)驗(yàn)部分
1.1實(shí)驗(yàn)原料實(shí)驗(yàn)污泥:印染污泥樣品取自佛山市某工業(yè)污水處理廠污泥濃縮池,污水處理廠采用水解酸化-生物接觸氧化工藝處理漿染廢水及牛仔洗水。濃縮池污泥靜置沉淀24h后得到實(shí)驗(yàn)用泥。印染污泥性質(zhì)如表1所示。化學(xué)試劑:聚合氯化鋁(PAC),實(shí)驗(yàn)時(shí)濃度分別配成2,3,3.75,4.5,5.25,6,7.5g/L。陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM),實(shí)驗(yàn)時(shí)濃度分別配成25,40,50,75,100,125,150mg/L。水是去離子水,其他化學(xué)藥品為分析純?cè)噭V饕獌x器:D90-2F電動(dòng)攪拌機(jī),PS-WN-066污泥比阻測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置,TDL-40B臺(tái)式離心機(jī),202-AON電熱恒溫干燥箱,PHS-3C精密pH計(jì)以及實(shí)驗(yàn)室常用儀器。
1.2實(shí)驗(yàn)方法
1.2.1混凝劑調(diào)理污泥1)單一混凝劑實(shí)驗(yàn):從污泥濃縮池取一定量污泥于250mL燒杯中,每個(gè)燒杯倒入200mL污泥水樣,加入不同濃度調(diào)理劑,使用D90-2F電動(dòng)攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,先以180r/min的轉(zhuǎn)速攪拌1min,改變轉(zhuǎn)速為80r/min再攪拌2min使藥劑與污泥水樣充分混合,進(jìn)行后續(xù)的離心脫水實(shí)驗(yàn)以及混合液的比阻實(shí)驗(yàn)。2)兩種混凝劑實(shí)驗(yàn):取一定量污泥濃縮池污泥于250mL燒杯中,每個(gè)燒杯倒入200mL污泥水樣,先加入一種污泥調(diào)理劑,使用D90-2F電動(dòng)攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,先以180r/min的轉(zhuǎn)速攪拌1min,再加入另一種污泥調(diào)理劑,以180r/min攪拌1min,之后以80r/min攪拌2min,使之充分混合并反應(yīng),之后進(jìn)行離心脫水實(shí)驗(yàn)以及混合液的比阻實(shí)驗(yàn)。
1.2.2污泥樣品脫水實(shí)驗(yàn)1)污泥離心脫水實(shí)驗(yàn):將之前已經(jīng)加入調(diào)理劑調(diào)理好的污泥樣品,倒入離心杯中,在TDL-40B臺(tái)式離心機(jī)里以3500r/min轉(zhuǎn)速下離心10min,倒出離心杯中的上清液,取出杯底的濾餅,測(cè)出濾餅含水率。2)污泥比阻實(shí)驗(yàn):取100mL已經(jīng)調(diào)理好的污泥樣品倒入燒杯中,參照污泥比阻實(shí)驗(yàn)裝置[6],真空抽濾脫水至無(wú)水滴(真空度不變),記錄不同時(shí)間t以及相對(duì)應(yīng)的濾液體積V,以V為橫坐標(biāo),t/V為縱坐標(biāo),用圖解法求出斜率b,計(jì)算污泥比阻γ,并測(cè)出相應(yīng)的濾餅的含水率。污泥比阻是表示污泥過(guò)濾性的綜合性指標(biāo),反應(yīng)了污泥的脫水性能。污泥比阻越大,過(guò)濾性能越差,反之過(guò)濾性能越好。式中:P為過(guò)濾時(shí)壓強(qiáng)降,g/cm2;F為介質(zhì)過(guò)濾面積,cm2;b是圖解法求出t/V與V形成的直線的斜率;μ為濾液黏滯系數(shù),N/(S•m2);C為濾液產(chǎn)生濾餅干質(zhì)量,g/mL,根據(jù)污泥以及濾餅中的干污泥量計(jì)算得出。
2結(jié)果與討論
2.1聚合氯化鋁(PAC)單獨(dú)調(diào)理污泥分別對(duì)8個(gè)燒杯的污泥樣品加入不同濃度的PAC進(jìn)行實(shí)驗(yàn),圖2表示為污泥樣品進(jìn)行調(diào)理過(guò)后,污泥比阻隨著PAC投加量的變化關(guān)系。圖3則表示污泥投加了調(diào)理劑PAC之后,污泥含水率以及抽濾脫水后泥餅含水率的改變。圖2表明投加PAC有助于降低污泥比阻,且有利于污泥脫水。圖3得出,投加PAC也會(huì)降低污泥離心后的含水率以及濾餅含水率。當(dāng)PAC投加量在3~3.75g/L時(shí),污泥的比阻最小,且污泥離心脫水的含水率與污泥濾餅的含水率均最小。此時(shí)污泥比阻為3.46×1012m/kg,污泥離心脫水后含水率為89.02%,污泥濾餅的含水率從83.83%減小到77.04%。之后,隨著PAC投加量的增加,污泥的比阻也隨之增大,脫水效果變差。主要是因?yàn)镻AC是陽(yáng)離子型的電解質(zhì),利用其正電的水解產(chǎn)物可以吸附在帶負(fù)電的污泥表面,但過(guò)量PAC會(huì)使污泥表面帶正電,從而失去PAC與污泥顆粒發(fā)揮電中和的優(yōu)勢(shì)。因此,污泥的比阻增大,脫水性能變差[7]。從實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象來(lái)看,加入PAC對(duì)污泥絮體的形成影響不大,肉眼幾乎看不到污泥絮體的形成。
2.2陽(yáng)離子聚丙烯酰胺(CPAM)單獨(dú)調(diào)理污泥分別對(duì)7個(gè)燒杯的污泥樣品加入不同濃度的CPAM進(jìn)行實(shí)驗(yàn),圖4為污泥樣品經(jīng)過(guò)CPAM調(diào)理之后,污泥比阻隨CPAM投加量的改變。圖5則表示,投加了CPAM之后,污泥離心脫水的含水率以及污泥抽濾脫水后泥餅含水率的改變。CPAM對(duì)污泥比阻和含水率的減小均有明顯效果,通過(guò)比阻和污泥含水率的變化趨勢(shì)來(lái)看,CPAM的最佳投加量在50mg/L。此時(shí)污泥比阻為0.687×1012m/kg,離心及真空抽濾后濾餅的含水率分別84.88%、75.24%。當(dāng)投加少量CPAM時(shí)就可以觀察到污泥結(jié)團(tuán),這是因?yàn)槲勰鄮в胸?fù)電荷,而CPAM帶有很高的電荷密度,容易與污泥發(fā)生電性中和,因而結(jié)團(tuán)。當(dāng)污泥投加過(guò)量的CPAM時(shí),污泥又帶上正電荷,重新相互排斥而失穩(wěn),使其脫水性能降低[8]。已形成的這些絮體將包裹其周?chē)牟糠钟坞x水結(jié)合成更大的團(tuán)粒,這種團(tuán)粒含有大量的游離水,脫水困難,濾餅含水率升高[9]。
2.3兩種絮凝劑復(fù)合調(diào)理污泥先在污泥中加入PAC溶液,質(zhì)量濃度保持在3.75g/L不變。以180r/min的轉(zhuǎn)速攪拌1min,之后加入CPAM溶液,其投加量分別為0,25,40,50,75,100,125mg/L。充分?jǐn)嚢?min進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6、圖7所示。從圖6、圖7得知:PAC溶液的用量對(duì)污泥脫水性能影響較小,而最佳的投加方式是先加一定量的PAC溶液,之后再加入CPAM溶液,綜合比阻和含水率的兩方面因素,PAC和CPAM的最佳投加量分別為3.75g/L、40mg/L。但這種投加方式污泥比阻的最小為6.007×1012m/kg。污泥離心后含水率為86.18%,濾餅含水率為75.28%。實(shí)驗(yàn)結(jié)果比單純只加CPAM調(diào)理污泥的比阻值要大,其原因是,在對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理階段,已經(jīng)向污水投加了一定量的PAC,所以,在污泥濃縮池中未進(jìn)行帶式壓泥機(jī)之前的污泥可以單純的只加CPAM調(diào)理污泥。Sommese等也提出了一種新的處理污泥方法:首先向難脫水的污泥中加入一定量無(wú)機(jī)絮凝劑;然后加入一定量的微粒組分;最后,向混合液中加入高分子絮凝劑。其原因是由于污泥中膠質(zhì)顆粒多帶負(fù)電荷,加入PAC之后,PAC在水中形成各種形態(tài)的水和絡(luò)合物可以吸附帶負(fù)電荷的膠體粒子,通過(guò)壓縮雙電層、電荷中和、羥基間的橋連等作用,使膠體脫穩(wěn)。CPAM的吸附架橋作用使已經(jīng)脫穩(wěn)的膠體迅速形成大的絮體,實(shí)現(xiàn)固液分離[10]。
3結(jié)論
1)在PAC、CPAM對(duì)濃縮池污泥脫水效果實(shí)驗(yàn)中,PAC的最佳投加量為3~3.75g/L,CPAM的最佳投加量為50g/L。比阻分別為3.46×1012,0.687×1012m/kg。PAC加藥后污泥離心含水率為89.02%,濾餅含水率為77.04%。CPAM加藥后污泥離心含水率為84.88%,濾餅含水率為75.24%。二者相比較,CPAM脫水效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于PAC。2)在PAC和CPAM聯(lián)合調(diào)理污泥的實(shí)驗(yàn)中,污泥的比阻值較不加混凝劑有了一定的改善。在PAC、CPAM投加量分別為3.75g/L、40mg/L,比阻值減小為6.007×1012m/kg。但污泥離心后含水率的結(jié)果表明,2種混凝劑聯(lián)合調(diào)理印染污泥效果不好,原因是印染污水在預(yù)處理混凝沉淀池時(shí)已加入了PAC用于沉淀印染污水中懸浮顆粒。因此,在污泥濃縮池再加入PAC效果反而不好。3)在實(shí)際生產(chǎn)中,污水廠每天產(chǎn)生2000m3的污泥,污泥進(jìn)入壓濾機(jī)之前每天CPAM的用量為125kg。通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出CPAM最佳投加量為50g/L時(shí),每天CPAM的用量減小為100kg,可以減小CPAM的用量,降低污水廠成本。
作者:張礫文羅建中鄧俊強(qiáng)劉敏強(qiáng)單位:廣東工業(yè)大學(xué)環(huán)境與工程學(xué)院