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摘要:中海油惠州石化有限公司采用膜強化傳質(zhì)新技術(shù),建成了國內(nèi)首套42kt/a劣質(zhì)污油和電脫鹽黑水凈化處理工業(yè)裝置,首次實現(xiàn)了膜強化傳質(zhì)技術(shù)在污油和電脫鹽黑水凈化處理領(lǐng)域中的工業(yè)應(yīng)用。通過該工業(yè)裝置,成功處理了煉油廠長期存儲的高水含量和固含量劣質(zhì)污油和電脫鹽黑水,并將回收的污油全部回?zé)挕1O(jiān)測數(shù)據(jù)結(jié)果表明,污油凈化處理效果良好,裝置運行平穩(wěn)。凈化后污油中水質(zhì)量分數(shù)小于3.0%,固含量小于2.0%(質(zhì)量分數(shù)),滿足摻煉原油進電脫鹽單元的要求。對比污油凈化處理前后的外觀和微觀形貌變化可以看出,凈化后污油色澤均一,無明顯油固水膠團,污油原料中水和固渣得到了有效地脫除。另外,裝置外排水中油質(zhì)量濃度小于300mg/L,滿足進入煉油廠污水處理系統(tǒng)的要求。
關(guān)鍵詞:膜強化傳質(zhì);劣質(zhì)污油;電脫鹽黑水;離心脫固
在原油煉制過程中會產(chǎn)生大量的含油污水,通常需經(jīng)過隔油、浮選、聚結(jié)等工藝進行污油回收處理[12]。目前,國內(nèi)外污油凈化處理普遍采用固—液分離技術(shù)和靜態(tài)加熱沉降分離技術(shù)。前者的優(yōu)點是可以實現(xiàn)油、水、泥的三相分離,缺點是回收的污油仍帶有大量的乳化水和小顆粒機械雜質(zhì);后者的優(yōu)點是工藝簡單,容易實現(xiàn),缺點是回收周期長(一般需沉降150h以上),蒸汽耗量大,回收的污油中含有較多的水和絮狀有機污泥,不利于回收油重新回?zé)挘?]。由于回收的污油水含量和固含量較高,性質(zhì)復(fù)雜,乳化嚴重,除油組分外,還含有泥沙、有機污泥、表面活性物質(zhì)以及大量的水等[4],因此無法實現(xiàn)回?zé)挘荒荛L期存儲,給生產(chǎn)帶來安全隱患。中海油惠州石化有限公司(惠州石化)污水處理場近幾年回收儲存各類劣質(zhì)污油約30kt,由于回收的污油膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量高,乳化能力強,老化程度嚴重,特別是污油中細微顆粒雜質(zhì)含量高,按照常規(guī)摻煉到電脫鹽、焦化以及催化等裝置的處理方法[56],對裝置的正常運行均會造成不良影響,主要表現(xiàn)在以下幾方面:①摻煉到原油中會使電脫鹽單元排水頻繁“發(fā)黑”,導(dǎo)致含油污水無法及時處理,形成惡性循環(huán);②摻煉到焦化裝置會產(chǎn)生汽蝕、沖刷及酸腐蝕等問題,出現(xiàn)熱電偶套管減薄、穿孔,此外金屬離子及灰分對加熱爐爐管形成結(jié)焦“內(nèi)核”,會加速爐管結(jié)焦;③摻煉到催化裂化裝置一方面容易導(dǎo)致催化再生器燒焦效果變差且形成尾燃,再生器稀相溫度升高,嚴重影響催化再生器內(nèi)旋風(fēng)分離器、掛件以及煙機的安全運行,另一方面污油中堿氮和金屬離子含量高,會導(dǎo)致催化劑活性變差,影響催化產(chǎn)品分布,且污油帶水容易導(dǎo)致催化劑破損。如果這部分污油得不到及時、有效處理,一方面影響到煉油廠原油加工生產(chǎn)的后路暢通問題,另一方面存在安全隱患和環(huán)保風(fēng)險。為解決劣質(zhì)污油和電脫鹽黑水回?zé)挼碾y題,惠州石化引進某公司自主開發(fā)的污油膜強化傳質(zhì)處理成套工藝技術(shù),建設(shè)了一套42kt/a劣質(zhì)污油和電脫鹽黑水凈化處理工業(yè)裝置。結(jié)果表明,工業(yè)裝置運行安全、穩(wěn)定,處理后污油水質(zhì)量分數(shù)小于3.0%,固含量小于2.0%(質(zhì)量分數(shù),下同),滿足摻煉原油進電脫鹽單元的要求,外排水中油質(zhì)量濃度小于300mg/L,大幅降低了污水處理成本。
1概況
劣質(zhì)污油膜傳質(zhì)凈化處理裝置于2017年6月14日開工建設(shè),2017年8月4日建成,2017年8月11日進料試運行。裝置規(guī)模為42kt/a,操作彈性為60%~110%,年開工時數(shù)8400h,裝置主要由高效兩相分離單元、膜強化傳質(zhì)處理單元和污水深度凈化處理單元3部分組成,占地面積228m2,以污水處理廠收集的劣質(zhì)污油和電脫鹽黑水為原料,經(jīng)過兩相分離器脫固,膜強化傳質(zhì)破乳與高效油水分離器脫水、脫固后達到污油回?zé)挼囊蟆?/p>
2技術(shù)原理
膜強化傳質(zhì)凈化處理技術(shù)以國內(nèi)某公司自主開發(fā)的膜接觸反應(yīng)器為核心,在較高溫度條件下,結(jié)合配套的助劑,污油與注水在膜接觸器內(nèi)充分接觸傳質(zhì),將污油中的水及固相充分轉(zhuǎn)移到水相,然后進入高效油水分離器中進行油水分離。分離后的油相即為脫水、脫固后的合格油品。含有少量油和固體雜質(zhì)的切水經(jīng)進一步脫固和除油后直接外排。
3工業(yè)應(yīng)用情況
3.1污油原料性質(zhì)污油性質(zhì)波動大,密度、黏度大,且酸值較高,水含量高。污油原料性質(zhì)見表1。
3.2工藝流程污油從污油儲罐來,注入一定量的調(diào)質(zhì)劑和絮凝劑后進入離心機進行固液初步分離,脫除污油中大顆粒機械雜質(zhì),固體廢料直接裝桶出裝置,液相進入原料緩沖罐,作為膜接觸器的進料。原料緩沖罐中的液相由原料泵輸送至膜處理單元。原料用蒸汽換熱至120~140℃后進入膜接觸器,與注水在膜接觸器內(nèi)充分接觸傳質(zhì),然后進入油水分離器進行油水分離。分離后上層得到合格的油品出裝置,下層的水相經(jīng)除油器進一步除油和離心機脫固后外排。工藝流程見圖1。
3.3操作條件表2給出了工業(yè)裝置的主要操作條件。
3.4應(yīng)用效果3.4.1離心脫固效果離心脫固采用進口臥式離心機,在污油原料溫度55~65℃條件下,污油固含量由之前的5.4%~11.6%降至脫固后的1.3%~3.2%,脫出的泥餅水質(zhì)量分數(shù)78%~81%,凈化污油滿足回?zé)捯螅摮龅哪囡灴梢酝馕匈Y質(zhì)的公司焚燒處理。3.4.2處理后污油裝置開始進料后調(diào)試期為20d,圖2為污油原料經(jīng)過離心分離和兩級膜傳質(zhì)處理后,污油中水含量和固含量的跟蹤監(jiān)測數(shù)據(jù)。從圖2可以看出,通過該裝置進行處理后,正常生產(chǎn)期油相中水質(zhì)量分數(shù)和固含量分別小于3.0%和2.0%,達到污油回?zé)捯螅已b置運行平穩(wěn)。圖3對比了污油凈化處理前后的外觀和微觀形貌變化,從圖中可以看出污油凈化處理后轉(zhuǎn)變?yōu)榫环€(wěn)定的油相。為更清晰表明污油性質(zhì)變化,通過顯微鏡,依次對凈化前后的污油進行了成像分析。右上圖A和左下圖B為放大48倍污油原料和離心后污油的顯微鏡照片,可明顯看出油中含有大量水分,污油中形成穩(wěn)定的油固水膠團。右下圖C為凈化處理后污油的顯微鏡照片,凈化處理后獲得的油品色澤均一,水和固體得到了有效脫除。3.4.3外排水油含量外排水中油含量變化見圖4。從圖4可以看出,外排水均一穩(wěn)定,沒有可見油層。跟蹤分析排水中油含量,兩個月內(nèi)均小于300mg/L(圖4),外排水可直接進入污水處理場污水池,且不影響正常的污水處理。
4結(jié)論
采用污油膜強化傳質(zhì)凈化處理成套新技術(shù)處理劣質(zhì)污油,處理后污油水質(zhì)量分數(shù)小于3.0%,固含量小于2.0%,可直接摻入原油進電脫鹽單元,外排污水油含量小于300mg/L,且裝置運行平穩(wěn),成功實現(xiàn)了煉油廠重質(zhì)、劣質(zhì)污油處理的清潔化、資源化和減量化,具有良好的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益和社會效益。
參考文獻
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作者:徐輝軍 單位:中海油惠州石化有限公司