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摘要:發動機是摩托車的動力來源,是摩托車的心臟。發動機在運行時,其內部的很多零件都在進行高速的運轉。運轉的零件之間,不可避免地會出現一些摩擦、敲擊,使得發動機在運轉時會產生一些噪聲,噪聲一直以來是在發動機設計和制造中難以解決的問題之一。文章通過人耳辨識、聽診器運用以及聲音頻譜圖分析等手法,一步一步縮小噪聲源的范圍,進而找出噪聲源并對癥下藥,采取對策措施,有效降低噪聲,讓引擎更“安靜”。
關鍵詞:發動機;汽缸頭;噪聲;時間VS頻率圖;磁氣音
1問題描述
M8A引擎在首次組裝下來后,對其進行綜合評價,認為引擎噪聲稍微偏大。為了進一步提升產品品質,我們決定對其進行分析,降低噪聲,提升音質,讓這臺引擎更加“安靜”。
2噪聲源位置初步確定
通過對M8A車子進行聲音評價,排除引擎正常具有的聲音,主要噪聲來源初步判定在引擎右部的風扇罩蓋附近和汽缸頭處。而這兩個位置,有很多零件會引發噪聲。由于可能的噪聲源較多,所以需要進一步確認,縮小噪聲源的范圍。
3噪聲源位置進一步縮小范圍
為了進一步縮小噪聲源位置的范圍,利用聽診器對噪聲源進一步確認。首先,將聽診器放到風扇罩蓋、右箱體、左箱體附近各個位置進行聽診,我們發現在左箱體、右箱體附近沒有明顯噪聲,可以排除左曲柄軸承、連桿大端滾針軸承造成的噪聲;而在風扇罩蓋附近,發現有明顯的“咻—咻—”音。所以引擎右部的噪聲,我們鎖定在風扇罩蓋附近的“咻—咻—”音。然后,將聽診器放到汽缸頭四周各個位置進行聽診,我們在散熱片、正時鏈輪、排氣管口、進氣管口處沒有發現明顯噪聲,可以排除散熱片共振音、鏈輪與鏈條嚙合音、排氣管漏氣音、進氣管漏氣音;我們發現當聽診器放到汽缸頭搖臂附近時,可以聽到明顯的“嗒—嗒—”音。接下來,我們針對風扇罩蓋附近的“咻—咻—”音和汽缸頭搖臂附近的“嗒—嗒—”音進行分析。
4風扇罩蓋附近“咻—咻—”音分析
能在風扇罩蓋附近發出“咻—咻—”音的,綜合發動機風扇罩蓋附件的零件結構和我們技術經驗,主要有以下情形:①起動單向離合器滾針軸承異常運轉;②起動單向離合器齒輪與電起動齒輪之間嚙合聲音[1];③起動單向離合器滾子與軸套的敲擊或摩擦音;④電起動齒輪與起動馬達齒輪之間的異常嚙合音;⑤飛輪外周凸塊與脈波器之間的氣阻音;⑥飛輪和線圈造成的磁氣音。由于風扇罩蓋附近的噪聲源較多,如果采用層別法交叉更換一一去確認排除需要花費很長時間。為了較快找出噪聲源,我們采集噪聲信號,利用噪聲的頻譜圖來輔助分析。采集到的時間VS頻率圖。從噪聲頻譜圖數據可以看出,風扇罩蓋附近噪聲大的主要頻率段集中在2000~2300Hz(黑色框框圈出的區域)和1000~1300Hz(白色框框圈出的區域)兩個區域。結合發動機的轉速信息,可以計算出這兩個區域噪聲的階次聲音分別是36order和24order。因為飛輪外周點火凸塊的個數為24個(為了感知曲軸角度,在凸輪上這24個凸塊是切去一塊),所以我們判斷這個24order的聲音可能與飛輪有關。
而36order階次聲音判斷為磁電機(即飛輪和線圈組合產生的。對于24order的噪聲源,圍繞飛輪外周的凸塊進行確認,我們測量飛輪凸塊與脈波器之間的間隙,發現噪聲嚴重的那臺引擎的間隙在0.30~0.40mm范圍內,而找來沒有這種噪聲的另外兩臺引擎進行測量,間隙都在0.70~0.80mm范圍內。而飛輪凸塊與脈波器之間間隙的規范值為0.70~0.90mm。我們把噪聲嚴重的那臺引擎的脈波器進行重新安裝,使飛輪凸塊與脈波器之間的間隙的間隙為0.70~0.80mm,再次確認這臺引擎的噪聲有很大程度的減小,24order的噪聲消失了。由此可判定,風扇罩蓋附近“咻—咻—”音中24order階次聲音是由飛輪凸塊與脈波器之間的間隙偏小造成的。這個問題的改善措施是:在組裝脈波器時,采用厚度為0.80mm的限位塊來限制間隙,以保證間隙范圍。對于36order的噪聲源,我們判斷是磁電機造成的磁氣音,所以,對磁電機的兩個主要零件——飛輪和線圈進行分析,并多次制作樣品進行確認,最終將線圈的外徑減小2mm,成功改善了噪聲問題。
5汽缸頭搖臂附近“嗒—嗒—”音分析
考慮到發動機的起動性,要求發動機在冷機狀態,氣門與搖臂之間要有一個間隙,我們稱之為氣門間隙[2]。M8A引擎的氣門間隙基準為0.12mm,而由于氣門間隙的存在,在搖臂剛接觸氣門端面那一瞬間會產生敲擊音。所以,對于汽缸頭搖臂附近的“嗒—嗒—”音,我們判斷為氣門與搖臂之間的敲擊音,所以,我們最先懷疑的是氣門與搖臂之間的間隙調得偏大造成敲擊音。但經過檢查確認,氣門與搖臂之間的間隙很合理,沒有偏大現象。但是噪聲又確實是從氣門與搖臂附近傳出來的,為了解決氣門與搖臂的敲擊音,我們設計了一種扭轉彈簧,安裝在搖臂上,給搖臂施加一個貼向氣門端面的扭力,讓搖臂始終與氣門端面接觸,避免氣門與搖臂存在間隙而造成敲擊。在安裝了扭簧之后,搖臂附近“嗒—嗒—”音消失了。
6結語
風扇罩蓋附近的“咻—咻—”音,是由兩個原因造成的。飛輪凸塊與脈波器之間間隙偏小,改善措施:安裝脈波器時,采用厚度0.8mm的限位板控制飛輪凸塊與脈波器之間的間隙。磁電機存在磁氣音,改善措施:將線圈的外徑減小2mm。缸頭搖臂處的“嗒—嗒—”音,是由氣門與搖臂之間的敲擊產生的,改善措施:在搖臂處增加扭轉彈簧,避免搖臂敲擊氣門。通過上述改善措施的實施,M8A引擎的音質得到了很大提升,不再有明顯的噪聲。
參考文獻:
[1]阮天林,朱蘭英.摩托車發動機故障診斷與檢修新方法[M].北京:人民郵電出版社,2006.
[2]王冠德.摩托車構造與維修[M].北京:人民交通出版社,2005.
作者:林炎生 單位:廈門廈杏摩托有限公司