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    河鋼宣鋼降低燒結固體燃耗生產探究范文

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    河鋼宣鋼降低燒結固體燃耗生產探究

    摘要:針對2014年以來河鋼宣鋼燒結固體燃耗有所升高的問題,通過優化入燒結構,穩定原燃料質量,實施厚料層生產,降低入燒混合料水分,加強系統漏風治理等一系列整改措施,取得了良好的效果。河鋼宣鋼燒結固體燃耗逐步降低,兩年內降幅達到4.18kg/t。

    關鍵詞:燒結;固體燃耗;措施;效果

    0引言

    河鋼宣鋼燒結生產系統擁有3臺360m2燒結機。2014年以來,因多種因素影響,燒結固體燃耗大幅度升高。2015年平均達58.56kg/t,在全國同類機型中處于偏高水平。為此,該公司針對燒結生產固體燃耗偏高的問題,開展了降耗攻關工作。從優化入燒結構及穩定原、燃料質量入手,通過改進工藝設施,實施超750mm厚料層生產,降低入燒混合料水分、系統漏風治理等一系列措施,使燒結固體燃耗較以前大幅度降低,取得了良好的效果。

    1降低燒結固體燃耗的措施

    1.1優化入燒原料結構

    2014年后,河鋼宣鋼燒結入燒結構中,外粉比例不斷升高,2013、2014年為40%左右,2015年至2017年平均外粉比例為54.9%、55.4%及56.55%,且外粉品種雜、多,2015年最多達11種。再有入燒瓦斯灰、鐵鱗、鋼渣等含碳放熱循環物料的配比減少,2016年比2013年減少約0.2%,造成固體燃耗有一定程度的升高。為此自2016年下半年開始,根據公司鐵料資源的實際情況,一是優化和穩定了入燒外粉主結構:確定了以PB粉和澳粉為主,補充少量高結晶水的FMG混合粉為的入燒結構,合理控制高結晶水外粉比例,以減少結晶水礦物燒結時脫水耗熱;二是均衡瓦斯灰、鐵鱗、鋼渣等物料的日配入量,減少配量大幅變動引起燃耗的波動;三是固定白云石配比為1%,同時加大入燒熔劑質量的監督力度,特別是杜絕生、過燒嚴重的鈣灰粉入燒,影響消化放熱,為降低燃耗提供原料保障條件。

    1.2改善燃料質量

    2014年以來,燒結用燃料品種多、質量差異大,對燒結降耗極為不利。所用品種有:本公司高爐返回的焦粉,焦化廠產生的除塵灰和池粉,外購燒結無煙煤。其中焦粉約50%,無煙煤約40%,焦化廠產生的除塵灰和池粉約10%。各燃料品種質量存在較大差異,焦粉質量較為穩定,無煙煤質量參差不齊,焦化廠產生的除塵灰和池粉質量較差。特別是焦化除塵灰粒度太細,入燒時不可控,在燒結生產中會導致燃料的燃燒速率太快、燃燒帶過薄,不能產生足夠的液相量,從而降低燒結礦強度和成品率,造成一定的浪費。為此2016年下半年開始,燒結停配焦化除塵灰,并逐步確定了:1、2燒結機以焦粉+山西晉城無煙煤為主、3#燒結機以焦粉+涿鹿無煙煤為主的配料結構。同時強化穩定入燒燃料質量和水分管理,即焦粉、煤粉不能直接入燒,應先在燃料倉內混勻后再入燒,不僅使燃料質量更加穩定,還避免了干熄焦粉和濕焦粉水分波動對燒結工藝穩定性的不利影響,從而為燒結固體燃耗的降低提供條件。

    1.3實施超750mm厚料層生產

    在燒結生產中,實施厚料層生產具有增強料層自動蓄熱能力,有利于燒結固體燃耗的降低、燒結礦強度的提高和粒級組成的改善等。(1)燒結機臺車擋板增高改造。先后將3臺燒結機臺車上擋板由260mm增高至310mm,擋板整體高度由原設計的750mm增高至800mm,并于2017年6月前完成改造,為推進實施750mm以上的厚料層生產做好準備。(2)燒結系統漏風治理。針對1、2燒結機投產運行多年,系統設備、設施老化嚴重,特別是燒結機臺車滑道、風箱、閘板、管道、積灰斗等部位漏風較嚴重的問題,生產中燒結料層厚度很難達到750mm以上。為此,2016年8~11月期間,對燒結系統集中進行了維修和更換處理,使系統漏風率均降到50%以下,有效風量得以提高,為實施厚料層生產提供保障。(3)提高和穩定入燒混合料料溫。一是對燒結緩沖倉混合料蒸汽預熱管路進行改進,將緩沖倉蒸汽預熱管道進行單接,減少了管網壓力及流量的波動,充分利用蒸汽預熱,確保蒸汽預熱效果;二是在燒結緩沖倉蒸汽預熱管道上加裝泄水閥門,定時進行泄水,減少管道冷凝水的影響,提高熱利用效率。通過控制較高且穩定的入燒混合料料溫(夏季在55~60℃,冬季在45~50℃),燒結料層透氣性得以改善,有利于厚料層生產的實施以及生產工藝的穩定。(4)改進燒結布料松料器。由一排增加為兩排,并將中間鋼管、扁鋼間距減少5mm以增加密度,兩邊間距增加5mm以降低密度,均衡燒結料層橫向透氣性。(5)降低燒結點火負壓。生產中點火負壓平均由8000Pa降低到7000Pa,降低約1000Pa,防止臺車料面表層結殼,改善料層透氣性,降低燒結整體負壓。以上措施的實施,1#燒結機平均料層由720mm增高至750mm,2#燒結機平均料層由740mm增高至760mm,3#燒結機平均料層由750mm增高至780mm以上,使燒結自動蓄熱功能得以充分發揮和利用。僅此一項,同等條件下可使燒結固體燃耗降低2~5kg/t,效果明顯。

    1.4降低入燒混合料水分

    燒結生產過程中,一定條件下,入燒混合料水分升高會造成燒結固體燃耗的升高,反之,水分降低時固體燃耗會降低。為此制定了入燒混合料水分控制原則:在滿足生產工藝要求的前提下,盡量控制下限水平,且每當變料時,專業技術人員和崗位操作人員要根據不同原料特性,共同確定最佳的水分控制范圍。通過生產實踐,2017年入燒混合料水分:1#燒結機平均為7.6%,較2016年前的7.8%降低0.20%;2#燒結機平均為7.5%,較2016年前的7.8%降低0.30%;3#燒結機平均為7.2%,較2016年前的7.4%降低0.20%。生產中混合料水分的降低,有利于固體燃耗的降低。

    1.5逐步降低燒結礦FeO含量

    河鋼宣鋼燒結礦運輸距離長,轉運皮帶多,出于保障燒結礦轉鼓強度考慮,燒結礦FeO含量按照8.5%~10.0%進行控制。2012~2016年實際控制量在9.3%左右,相對偏高,這也是制約燒結固體燃耗進一步降低的又一因素。2017年后通過開展行業對標學習,對高爐認識、操作理念得以提升。于下半年開始,燒結礦FeO含量控制范圍逐步由8.5%~9.5%降低至8.0%~9.0%,且生產過程中,要求在保證燒結礦強度、粒級滿足高爐生產要求前提下,按中限控制,促使燒結固體燃耗進一步降低。

    1.6控制入燒細粒度燃料含量

    燒結生產中,同等條件下,入燒燃料粒度的粗細對燒結固體燃耗的高低具有較大影響。針對河鋼宣鋼入燒外粉比例不斷升高的問題,根據燒結燃料破碎的實際情況,逐步摸索出了相對應的適宜燃料粒度的控制范圍:外粉配比≥58%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(68±2)%;外粉配比在55%~58%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(70±2)%;外粉配比在52%~55%時,入燒燃料粒度0~3mm控制在(73±2)%。隨外粉率的變化,及時控制適宜的燃料粒度,使燒結過程燃碳與傳熱趨于同步進行,有利于燒結液相生成和結晶完善以及燒結礦成品率的提高,從而達到降低固體燃耗的目的。

    1.7改善燒結布料方式

    為確保燒結料面布滿、布平,臺車料面高、低相差控制在10mm以內,在鐵混料供料系統中增加了輥篩,并加強配料倉、緩沖倉篦子的日常管理,一旦出現損壞,及時進行修補,確保完好無損;減少80mm以上的物料塊進入燒結工藝,使大塊物料卡堵布料扇形閥引起的拉鉤、虧料等現象大幅度降低,布料均勻、平整度明顯提高;強化燒結機臺車蓖條的修整力度,達到月修理臺車40部以上,滿足臺車在線使用量,減少因臺車掉蓖條導致料面出現穿洞,而造成的對表層燒結礦質量及生產工藝穩定產生的不利影響。

    1.8發揮熱風燒結作用

    為降低燒結礦運輸過程中熱量的損失,2016年6月以來,對燒結熱風管道保溫損壞、脫落情況進行排查和維修,并于同年10月完成了修復工作。另外生產中,采取減小1#或2#環冷鼓風機風門開度,增大4#或5#鼓風機風門開度的技術操作,合理平衡環冷機鼓風量。上述措施的實施,使進入燒結臺面的熱廢氣溫度平均達到150℃以上,較以前升高了約30℃,可以為燒結過程提供更多熱量,使燒結保溫時間延長,燒結礦質量改善,具有節能降耗的作用。

    1.9穩定自循環返礦質量

    燒結自循環返礦的數量、質量對燒結生產過程的穩定性影響極大。為此,加大了自循環返礦中大于5mm粒級礦含量的管控力度,每當返礦中5mm以上的粒度含量超過25%時,及時更換三級篩片;對燒結機產生的生燒料和廢料,進行落地處理;在配料室分倉存放不同質量的返礦,且對質量差的實施小比例配加。上述措施的實施,極大地促進了燒結工藝過程的穩定,進而達到降耗的目的。

    1.10混合機襯板壓條改造

    對混合機滾筒襯板壓條進行改造,在角鋼壓條外面鑲嵌陶瓷板,改造后混合機滾筒粘料程度降低,處理粘料的停機次數明顯減少,混合機運行穩定性提高,從而使燒結工藝過程保持穩定,同時混合料造球效果有一定好轉,有利于燒結礦成品率的提高、燒結固體燃耗的降低。

    2改善效果

    通過上述一系列措施的實施,河鋼宣鋼燒結固體燃耗從2016年下半年開始逐步降低,2017年平均為54.38kg/t,較2015年降低4.18kg/t,為歷史最好成績。

    3結語

    2016年下半年以來,河鋼宣鋼燒結生產中,針對影響燒結固體燃耗高的因素,采取優化入燒結構、實施750mm以上厚料層生產等措施,使固體燃耗較以往大幅度降低,取得了良好的效果,為后續進一步節能降耗具有重要借鑒意義。

    作者:李洋 郭考 王樹潔 單位:河鋼集團宣鋼公司

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