美章網(wǎng) 資料文庫(kù) 硅酸鹽水泥生產(chǎn)工藝論文范文

    硅酸鹽水泥生產(chǎn)工藝論文范文

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    硅酸鹽水泥生產(chǎn)工藝論文

    1配料方案的確定

    1.1生料組分的確定通過(guò)采樣掌握了大量原燃材料礦點(diǎn)的質(zhì)量狀況,并結(jié)合當(dāng)時(shí)普通硅酸鹽水泥熟料的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),選擇表2為微膨脹中熱水泥的生料配料組分進(jìn)行研究。

    1.2熟料控制目標(biāo)的確定綜合考慮新型干法窯的工藝特點(diǎn),結(jié)合微膨脹中熱水泥的特殊要求,以及選用原燃材料的質(zhì)量情況,充分考慮熟料礦物組成對(duì)水泥物理性能的影響,合理設(shè)計(jì)三率值,制定配料方案,具體參數(shù)如表3所示。

    1.3MgO含量的確定熟料中MgO含量和其晶體大小對(duì)水泥的膨脹性能有很大影響,根據(jù)溪洛渡和官地電站等水電工程對(duì)大壩水泥MgO含量的要求(3.5%~5.0%),在生產(chǎn)微膨脹中熱水泥時(shí)MgO的控制首先要滿足客戶要求,并結(jié)合MgO含量與混凝土自生體積變形的關(guān)系試驗(yàn),最終確定熟料中MgO的最佳含量。

    2不同方案質(zhì)量情況對(duì)比分析

    2.1不同方案熟料質(zhì)量對(duì)比表4為微膨脹中熱水泥熟料化學(xué)成分、率值及礦物組成,表5為微膨脹中熱水泥熟料的物理性能,各種方案的結(jié)果對(duì)比如下。方案1采用石灰石+頁(yè)巖+砂巖1+硫酸渣+白云石5組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.850±0.02,n=2.30±0.10,P=0.80±0.10,因頁(yè)巖帶入的堿含量高,使得燒制的熟料堿含量較高,同時(shí)熟料中C3A和C3S礦物含量偏低,使得水化熱和強(qiáng)度偏低。從降低熟料堿含量和提高強(qiáng)度的角度出發(fā),方案2中采用低堿含量的砂巖代替頁(yè)巖配料,生料組分為石灰石+砂巖1+硫酸渣+白云石,同時(shí)提高C3A和C3S礦物含量,即熟料的三率值控制方案調(diào)整為:KH=0.860±0.02,n=2.65±0.10,P=0.85±0.10。從方案2的熟料物理性能可看出,3d和28d強(qiáng)度大有提高,而且增長(zhǎng)較好,但是水化熱明顯上升。方案1和方案2中硫酸渣SO3含量較高,在試制過(guò)程中,預(yù)熱器結(jié)皮嚴(yán)重,窯結(jié)圈現(xiàn)象頻繁,嚴(yán)重影響了中熱水泥熟料的煅燒質(zhì)量。方案3中將硫酸渣配料改為銅礦渣配料,采用石灰石+砂巖2+銅礦渣+白云石4組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.860±0.02,n=2.65±0.10,P=0.77±0.10,熟料中SO3含量明顯下降,預(yù)熱器結(jié)皮有所減少,但因控制過(guò)程中KH偏低,且熟料硅率提高,鋁率降低后,熟料的水化熱和強(qiáng)度成下降趨勢(shì)。在借鑒鋁礦廢石應(yīng)用于普通硅酸鹽水泥熟料生產(chǎn)提高了熟料的28d抗壓強(qiáng)度的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,方案4中將鋁礦廢石應(yīng)用于微膨脹中熱水泥熟料的生產(chǎn),采用石灰石+砂巖2+銅礦渣+鋁礦廢石+白云石5組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.870±0.02,n=2.50±0.10,P=0.80±0.10,采用鋁礦廢石作為鋁質(zhì)校正原料,適當(dāng)提高熟料中C3A含量,水化熱適中,同時(shí)熟料的3d和28d抗壓強(qiáng)度得到了提高,且堿含量低,滿足試驗(yàn)要求。最終確定方案4為微膨脹中熱水泥熟料的最佳方案。

    2.2不同方案水泥物理性能對(duì)比表6為不同SO3含量中熱水泥物理性能對(duì)比,表7為不同比表面積中熱水泥物理性能對(duì)比。從表6可見(jiàn),SO3含量對(duì)水泥強(qiáng)度的發(fā)揮起到一定的促進(jìn)作用,并延緩了水泥凝結(jié)時(shí)間,但水化熱呈上升趨勢(shì),故目前將SO3指標(biāo)確定為(2.20±0.30)%。從表7可見(jiàn),比表面積越高,其強(qiáng)度越高、水化熱也越高,而且比表面積對(duì)強(qiáng)度的影響要比對(duì)水化熱的影響更明顯。根據(jù)有關(guān)資料,比表面積大時(shí),會(huì)使混凝土收縮加大,從而使大壩易產(chǎn)生裂縫,溪洛渡電站等大型水電工程要求比表面積宜為250~320m2/kg,最大不超過(guò)340m2/kg。在綜合考慮微膨脹中熱水泥強(qiáng)度和水化熱等物理性能指標(biāo),結(jié)合幾次的微膨脹中熱水泥的粉磨質(zhì)量情況,本研究最終確定了中熱水泥粉磨時(shí)比表面積控制目標(biāo)為(310±10)m2/kg。

    2.3不同MgO含量水泥微膨脹性能對(duì)比在中熱水泥混凝土試驗(yàn)上,借助三峽公司溪洛渡電站實(shí)驗(yàn)室、二灘公司及成勘院實(shí)驗(yàn)室,采用送樣的方式,開(kāi)展中熱水泥混凝土的相關(guān)性能試驗(yàn)。從表8~表10中1號(hào)~3號(hào)中熱水泥混凝土試驗(yàn)結(jié)果可以看出,各項(xiàng)性能指標(biāo)均滿足水電工程要求,尤其是混凝土自生體積變形表現(xiàn)為:MgO含量高的自生體積變形小,因此在設(shè)計(jì)中熱水泥MgO含量時(shí),將MgO控制在(4.50±0.30)%。

    3結(jié)論

    采用新型干法生產(chǎn)線,通過(guò)各原材料的配比優(yōu)化組合,研究出具有微膨脹特性的中熱硅酸鹽水泥生產(chǎn)工藝配方如下:1)優(yōu)選堿和硫等有害成分低的原料,最終采用石灰石、高硅砂巖、鋁礦廢石、銅礦渣和白云石5組分配料。2)結(jié)合中熱水泥水化熱和強(qiáng)度要求,控制好C3A和C3S含量是關(guān)鍵,中熱水泥熟料三率值控制在KH=0.870±0.02、n=2.50±0.10、P=0.80±0.10較佳。3)合理匹配中熱水泥比表面積與水化熱和強(qiáng)度關(guān)系,水泥比表面積控制目標(biāo)最終確定為(310±10)m2/kg。4)結(jié)合水泥C3A含量,從降低水化熱角度出發(fā),采取低SO3控制方式,確定水泥SO3控制指標(biāo)為(2.2±0.3)%。5)為提高混凝土微膨脹性,適當(dāng)提高中熱水泥MgO含量為(4.50±0.30)%。

    作者:王燕許曉英蔡攀單位:四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司

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