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    堿式碳酸鈷生產工藝改進分析范文

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    堿式碳酸鈷生產工藝改進分析

    摘要:通過對堿式碳酸生產工藝改進,合成過程中使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨,并通過大量的實驗及車間試產,對替代前后工藝的關鍵參數如pH值、溫度、比重等方面進行了對比、分析和優化,確定了替代后的最佳生產工藝參數,以期達到在杜絕生產工序產生氨及硫化氫氣體的情況下,同時降低生產成本,生產出品質優良的堿式碳酸鈷產品的目標。

    關鍵詞:堿式碳酸鈷;碳酸氫鈉;碳酸氫銨;過飽和溶液;成本;pH值

    堿式碳酸鈷[2CoCO3•3Co(OH)2•H2O]是一種外觀呈紫紅色結晶或粉末狀物。有毒,刺激眼睛、呼吸系統和皮膚,幾乎不溶于水和氨水,可溶于酸,不與冷的濃硝酸和濃鹽酸起作用,加熱400℃開始分解,并放出二氧化碳。廣泛應用于催化劑及制鈷鹽原料[1],陶瓷工業著色劑[2],電化學、催化劑、磁性材料[3]等領域。本文所涉及的原工藝為使用硫酸鈷與碳酸氫銨合成堿式碳酸鈷,后經沉降、離心、洗滌除雜、再離心、干燥得到產品,由于合成反應中,使用到碳酸氫銨,故反應中有氨氣放出,在沉降后,使用了硫化鈉作為原料進行上層清液的處理,釋放在合成過程中,氨與鈷離子形成的配合物[4],減少鈷金屬的損失,但同時也釋放出硫化氫氣體,故此工藝對作業環境存在很大的影響,同時還對吸收裝置提出了很高的要求。本文所涉及的改善工藝流程未進行變化,改善的工藝是在第一步合成堿式碳酸鈷時,使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨的工序,材料替代后,在生產過程中,沒有氨氣的產生,由于沒有出現鉻合反應,故不用加入硫化鈉原料釋放鈷離子,因此沒有硫化氫氣體的產生,從而大大改善了作業環境,且由于減少了生產過程中酸與堿的用量及人工成本,而碳酸氫鈉的原料成本與碳酸氫銨的成本基本持平,從而降低了制造成本,經過大量的實驗發現,替代后的合成工藝參數,溫度在50℃~60℃,pH在7.5~8.0時,反應沉降較完全,堿式碳酸鈷轉化率最高,反應過程中的上層清液鈷含量最少,最終產品雜質(特別是Na+)含量低,產品質量達到預期的目標。

    1反應機理

    采用工業級硫酸鈷及碳酸氫鈉為原料,經中和反應即得到目標產物。

    2工藝改進實驗

    2.1合成過程及終點

    時pH值對產品的影響經過反復實驗,使用比重為1.06的碳酸氫鈉溶液為固定參數,以工藝過程中pH值及終點pH值為變量。通過以上實驗數據分析,當工藝參數為合成過程pH=6~7,合成終點pH=7.5~8.0,原料硫酸鈷比重為1.24時,所得最終產品中雜質(尤其是Na+)含量最低,且反應釜內的上層清液中鈷離子的含量也最低,而企業的經營,是一個最大限度追求利潤的過程,產品的生產過程是以滿足客戶要求為前提,盡可能地提高生產效率,降低生產成本,來達到利潤最大化。從工廠的利潤最大化的角度出發,容積相同的反應設備,比重大的原料,單位時間內所產的成品量會高,故合適的工藝參數為:合成過程pH=6~7,合成終點pH=7.5~8.0,原料硫酸鈷比重為1.27。

    2.2過飽和狀態的影響

    通過實驗發現,碳酸氫鈉與硫酸鈷的合成速率與最終產品的質量有很大的聯系,合成反應的速率的快慢,直接的外在表現就是晶形的粗細。產品成核的過程是在產品溶液的過飽和狀態下發生的,成核的速率快于生產速率,則最終出現的晶形較細,而當生產速率大于成核速率時,最終出現的晶形則較粗,在工業結晶器中,多數晶核是由于接觸成核而產生,在這種情況下,成核速度是攪拌強度。

    2.3影響鈷離子流失的因素

    取反應釜沉降后的上層清液,通過改變加入氫氧化鈉與50%雙氧水的量,同時控制加入堿及氧化劑后,沉降時的pH值及反應溫度,來控制反應過程中鈷離子的流失。

    3效果驗證

    3.1消除生產過程氨及硫化氫氣體

    使用碳酸氫鈉取代碳酸氫銨,由于整個生產工藝過程,沒有引入銨鹽及含硫物料,故徹底消除了生產過程中產生的氨及硫化氫氣體,解放了車間的氣體吸收裝置,對現場作業環境起到較好改善作用。

    3.2保證產品的質量

    工藝的調整一定是在不影響產品質量的前提下進行的,本次通過以大量的實驗數據分析為前提,以車間試產進行驗證,驗證的結果表明:使用碳酸氫鈉對碳酸氫銨原料進行替代,沒有對最終產品的質量造成任何影響,所試產的批次產品均符合國家試劑標準,達到預期的目標。

    3.3節約生產

    成本企業的經營,成本是其經濟效益的綜合反映,是對企業生產經營活動最敏感的經濟指標之一。本次通過工藝的改進,進行原料的替代,經過車間試生產數據的收集、對比與分析(如圖2和圖3所示),我們發現生產過程中日均減少了堿液用量1457kg且硫酸耗用量減少1036kg,降低了生產堿式碳酸鈷的成本。

    4結論

    本文通過對堿式碳酸鈷工藝的改進,使用碳酸氫鈉替代碳酸氫銨與硫酸鈷進行合成反應,綜合考慮工藝流程中多變量影響因素,如PH值、溫度、比重等對最終產品堿式碳酸鈷的影響,通過大量實驗數據的分析和優化,找出了合適的工藝參數,并在車間試生產得到驗證,達到了消除氨及硫化氫氣體產生,改善了作業現場的工作環境,同時降低了生產的成本,最終產品符合預定的目標。但本次工藝改進項目仍有不足的地方,主要體現在洗滌工序階段,洗滌次數較多,純水使用量大,增加污水處理量,后續可考慮進行洗滌液回收利用實驗。

    參考文獻

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    [3]張立,王振波,余賢旺,等.堿式碳酸鈷的熱離解過程與形貌繼承性[J].粉末冶金材料科學與工程,2010,15(6):679-684.

    [4]王正工,周鳳岐.鈷(Ⅲ)氨配合物及配離子的顏色[J].大學化學,1993,8(4):17-18.

    [5]劉光霞.KDP晶體生長動力學的數值模擬研究[D].濟南:山東大學晶體材料研究所,2014.

    作者:吳慶生 單位:廣東光華科技股份有限公司

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