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《大眾科技雜志》2015年第三期
1控制溫度和調(diào)節(jié)渣型成分
1.1調(diào)查溫度和渣型成分(1)溫度:要想達(dá)到降低含銻的目的,最好辦法莫過于提高溫度,經(jīng)過對精煉爐泡渣含銻品位高的原因進(jìn)行分析得出確實(shí)存在溫度過低現(xiàn)象。(2)渣型成分:要達(dá)到降低粘度的要求,最好是降低渣中SiO2成分。
1.2實(shí)施措施(1)制定對策及實(shí)施措施表(2)運(yùn)用PDPC法協(xié)調(diào)、組織實(shí)施全過程。①實(shí)施前現(xiàn)狀——②增加打火次數(shù)——③后期加煤升溫——④用氧化反應(yīng)放熱升溫——⑤實(shí)施一效果檢查——⑥減少還原煤配比——⑦還原后期加入堿渣——⑧調(diào)整純堿配料比例——⑨實(shí)施二效果檢查a.增加打火次數(shù):打火由原來的每30分鐘一次,改為每15分鐘一次,每班打火次數(shù)由原來的16次增加到了32次,減少爐內(nèi)溫度波動(dòng)。b.還原期多批少量加煤升溫:還原前期和后期,分開加煤升溫,通過增加次數(shù),把每批加入量由原來的200Kg/次降低改85Kg/次。加入的煤在高溫下燃燒放熱,達(dá)到提高爐溫目的,煤燃燒過程產(chǎn)生的CO加強(qiáng)了爐內(nèi)的還原氣氛,有利于還原反應(yīng)加速,提高還原效果。c.用氧化反應(yīng)放熱升溫:使用“先精煉除砷然后補(bǔ)料”的方法,利用精煉除砷過程中的氧化反應(yīng)放熱升溫,提高合金溫度,提高補(bǔ)料過程的還原熔煉效果。d.減少還原煤配比:把還原煤的配料比例由原來的100kg/t.銻氧,降低到85kg/t.銻氧,減少了煤帶入SiO2的量。當(dāng)銻氧已經(jīng)還原到后期時(shí),加入堿渣300Kg/批次,每4小時(shí)加入一次,直到渣變浠,合金分離良好為止。由表8可見,當(dāng)加入堿渣達(dá)到900Kg,渣變浠,合金分離效果也好。把純堿的配料比例由原來的3.0%調(diào)整到2.8%,實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):雖然純堿的配比降低,但由于還原后期加入了堿渣,因此泡渣中Na2O的含量比原來更高。純堿配料比例下降了,有利于降低生產(chǎn)成本。
2經(jīng)濟(jì)效益
通過以上措施得到泡渣含銻平均值為9.60%,以此按半年計(jì)算效益:(1)直接經(jīng)濟(jì)效益泡渣含銻品位降低了17.98%-9.60%=8.38%,6個(gè)月鞏固期產(chǎn)出泡渣總量288噸,則直接回收銻金屬量提高了:288×8.38%=24.134噸。同時(shí),煤耗減少了15+7.95=22.95Kg/t.銻氧,6個(gè)月鞏固期共還原熔煉銻氧達(dá)3800噸,煤單價(jià)1100元/噸,則節(jié)約煤耗為:3800×22.95÷1000×1100=35331元扣除投入費(fèi)用2860元,直接經(jīng)濟(jì)效益為:95931-2860=9.3萬元(2)間接社會(huì)效益降低了泡渣產(chǎn)出率,減少壓返中間物料的生產(chǎn)成本;同時(shí)節(jié)約煤耗,降低產(chǎn)品煤耗,減少了SO2氣體排放,減少了環(huán)境污染。
3結(jié)語
影響泡渣中銻分離的主要因素很多,為在精煉爐使其分離最大化,需從以下方面著手:(1)增加打火次數(shù),15分鐘打一次火,減少爐內(nèi)溫度波動(dòng),確保溫度保持在要求的標(biāo)準(zhǔn)之上;(2)還原期多批少量加煤升溫;用氧化反應(yīng)放熱升溫,提高合金溫度,提高補(bǔ)料過程的還原熔煉效果。(3)加大純堿配料比例,減少還原煤配比,還原后期加入堿渣,不但泡渣中Na2O的含量比原來更高,而且純堿配料比例下降,更有利于降低生產(chǎn)成本。
作者:邱加煥單位:河池五吉有限責(zé)任公司