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《煤炭加工與綜合利用雜志》2015年第三期
1存在問題
由于洗煤車間一期系統(tǒng)先于二期系統(tǒng)建設,全廠打掃衛(wèi)生用水來自洗煤車間一期循環(huán)水,開機時由低壓循環(huán)水供給,停機時由專門的高壓泵供給。二期系統(tǒng)投產后,生產過程中可以使用低壓循環(huán)水作為掃地水用,從而實現(xiàn)在二期系統(tǒng)內形成閉路循環(huán)。但二期系統(tǒng)停機后,由于二期沒有配套的高壓泵作為打掃衛(wèi)生用水,必須用一期1607高壓泵作為掃地水,導致一期的循環(huán)水進入二期系統(tǒng)內,另外生產過程中介質庫給二期配介也是使用一期的循環(huán)水作為稀釋水。這一系列用水都把一期循環(huán)水補加到二期系統(tǒng)內,導致二期循環(huán)水外溢,一期循環(huán)水不足,造成一、二期洗水不平衡。二期設計濃縮池來料煤泥水先到分配池,從分配池分配到濃縮機2601、2602中進行處理。
為適應市場需要,生產系統(tǒng)經(jīng)常調整為單洗混煤,此時濃縮機來料濃度低、量少,系統(tǒng)循環(huán)水量小,分配池去2602物料量少,導致分配池去2602的管路入料口附近煤泥水流動速度慢而沉淀,結果是二期兩臺濃縮機來料不均,經(jīng)常出現(xiàn)2601濃縮機負荷過高而另一臺濃縮機2602入料不足的現(xiàn)象。2602入料管因沉淀而發(fā)生堵塞后,導致系統(tǒng)煤泥水處理能力受限,放料處理難度大。而頻繁放料又易導致事故池內煤泥積聚,放料后補水不及時又容易影響生產,這對選煤廠安全生產造成極大困擾。
2改造方案
(1)在主廠房四層掃地泵進入脫泥篩前加三通閥門,可以通過調整該閥門使掃地水根據(jù)需要靈活進入一期或二期脫泥篩,從而分別進入一、二期系統(tǒng)。
(2)把一、二期壓濾機的濾液管聯(lián)通,并安裝閥門,根據(jù)一、二期循環(huán)水需要,可將循環(huán)水在兩套系統(tǒng)中靈活導入。
(3)圖2所示,由于一期來料管路正對2601,來料優(yōu)先進入2601,折返后方可進入2602,來料容易進入2601而難以進入2602,導致煤泥水系統(tǒng)處理能力下降,限制了原煤處理能力。為解決這一問題,主要做了兩處改造,一是在2602入料口加沖洗水管,沖洗水正對2602入料管口煤泥容易堆積處,定期開水沖刷容易沉淀堆積煤泥的部位,使管路保持暢通(見圖3)。二是在來料管口正前方加裝導流板(見圖3),使來料進入分配池后沖擊導料板,一半左右的物料沿原路徑流到2601入料管口,另一部分物料遇導流板后改向沖到2602入料管口,即增加2602入料量,同時2602入料管口的來料流速較快,有效避免了煤泥在管口的沉淀和積聚,避免了2602入料管堵塞。
3社會、經(jīng)濟效益
上述改造實施后,不僅保證了一、二期系統(tǒng)的洗水平衡,而且在一、二期因生產方式改變而洗水用量不同時,還可靈活調整。二期濃縮機來料均勻,提高了煤泥水系統(tǒng)處理能力,降低了濃縮機故障率和煤泥水系統(tǒng)的管理難度。因2602入料管堵塞導致的放料處理影響時間曾達到5h/月,現(xiàn)在已經(jīng)沒有影響;因煤泥水系統(tǒng)處理能力受限導致每天停機后壓濾煤泥時間減少了0.5h,煤泥每天可多入倉5板左右。由于停機后壓濾煤泥外排量減少,避免了因煤泥銷售不暢導致大量煤泥積壓而引起的環(huán)境污染問題。多洗混煤創(chuàng)造效益約為:5板/d×365d×14.5t/板×200元/t=529(萬元)