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《寧夏電力雜志》2014年第六期
1工程應用實例
大唐戶縣第二熱電廠,安裝了2×300MW機組,采用汽輪機聯通管打孔抽汽進行采暖供熱改造,熱網系統采用間接連接方式,一次網供回水溫度為110/58℃,循環水量4000t/h;電廠汽輪機額定抽汽流量工況數據為:聯通管抽汽壓力0.65MPa,抽汽溫度313.7℃,單機抽汽流量300t/h。
1.1熱網系統擬定熱網循環回水需經過熱泵和汽水換熱器2級加熱,循環回水首先經過熱泵加熱,溫度由58℃提高到80℃,再由汽水換熱器加熱到110℃對外供熱。采用吸收式熱泵供熱系統如圖2所示。
1.2溴化鋰吸收式熱泵機組選型[1]根據以上系統及熱泵機組加熱熱網循環水量4000t/h,溫升為22℃,熱泵機組的總換熱能力為104.5MW,選擇5臺20.9MW溴化鋰吸收式熱泵,熱泵機組需0.65MPa、313.7℃參數的驅動汽源,流量約85t/h。
1.3余熱水系統根據溴化鋰吸收式熱泵機組的要求,余熱水(冷卻塔循環水)需提供的熱負荷為43MW,冷卻塔循環水供回溫度30/26℃,因此需余熱水量9200m3/h。電廠冷卻循環水量為16740m3/h,熱泵所用水量只占其總水量的55%。要實現該部分水量進入吸收式熱泵組,需安裝1組流量調節閥和余熱水循環增壓泵,以克服沿程阻力損失和熱泵阻力損失。
1.4汽水換熱系統系統設3臺熱網加熱器,每臺加熱器的熱負荷為46.7MW,蒸汽0.65MPa、313.7℃蒸汽需要67t/h,單臺加熱器的循環水量為1333t/h。由此可見,在不增加蒸汽消耗量的情況下,熱網系統增加溴化鋰吸收式熱泵后系統出力增加了21.33%,熱網出力增加43MW。
2節能效果
本方案采用吸收式熱泵回收利用循環冷卻水余熱43MW,由于吸收式熱泵制熱量占總供熱量的42.8%,熱泵提供基礎供熱負荷,熱網加熱器提供尖峰負荷,從進入采暖期熱泵就可以達到滿足負荷運行狀態,年采暖供熱時間按4個月2880h計算,一個采暖期熱泵可以回收利用循環冷卻水余熱44.58萬GJ。根據文獻[2]當量熱力折算標煤按0.03412t/GJ計算,由于回收利用循環水的余熱增加供熱,一個采暖期4個月,本方案折合實現節能15211t標準煤。通過文獻[3]的公式計算,可減少灰渣量15211t×25%=3803t,減少CO2排放量3803×1.866×Cy/100=3803×1.866×54/100=3530(m3)(標準狀態下),減少SO2排放量3803×0.7×Sy/100=3803×0.7×1.1/100=29(m3)(標準狀態下)。根據國家有關節能減排的政策,合同能源管理項目超過5000t標準煤,每噸標煤獎勵300元,本項目實施后,預計可獲得節能獎勵資金456萬元。
3結論
(1)火電廠循環冷卻水帶走的熱量約為電廠總能耗的40%~60%,盡最大可能地回收這部分余熱具有非常可觀社會和經濟效益,吸收式熱泵的應用給這種“低品位”能量的利用提供了可能。(2)熱泵提供基礎供熱負荷,熱網加熱器提供尖峰負荷。為防止溴化鋰溶液結晶,一般驅動蒸汽汽源采用飽和蒸汽,不能采用溫度過高的過熱蒸汽,所以本系統中要設置減溫器進行噴水減溫。(3)熱泵回收循環水余熱對汽輪機背壓有一定的影響,經計算,機組的背壓升高約1.4kPa,機組的出力相應減少24kW。
作者:朱曉群單位:西北電力設計院