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《寧夏電力雜志》2014年第六期
1.1改造方案(1)拆除原低壓缸軸端、隔板上傳統梳齒式汽封,安裝新型的接觸式蜂窩汽封。(2)重新調整高中壓缸的軸端、隔板汽封間隙,標準是在哈爾濱汽輪機廠設計下限值的基礎上再降0.10mm。(3)拆除高、中、低壓葉頂汽封,重新進行鑲齒,并使用專用刀具修刮齒尖,避免曲齒現象。(4)根據現場實際測量情況,調整葉頂汽封間隙。(5)嚴把質量驗收關,以保證安裝質量高效、經濟、安全,達到顯著的節能效果。
1.2改造的具體內容將變形的高、中、低壓內外上缸及隔板進行車削處理,處理高壓缸噴嘴高、中壓分隔擋環裂紋,消除各級間、缸體中分面的漏汽量。同時更換低壓缸軸端、隔板汽封圈18圈,高、中、低壓缸葉頂汽封89圈。汽封間隙原則上按照廠家設計下限值為標準,高、中壓間汽封根據現場實際測量后,確定間隙調整值。具體調整位置及間隙值如表1、表2所示。
2改造效果
2.1大大減少了汽輪機后端軸封漏汽量軸端汽封改造前,由于汽封不好,漏汽多,造成沿軸端漏出的蒸汽流到機房或進入軸承座,既浪費了蒸汽,污染了環境,又導致潤滑油變質,使油中帶水,給汽輪機的安全運行帶來危險。通過此次汽封改造,大大減小了汽封的漏汽量,從根本上解決了這個問題。
2.2提高了機組的經濟性2013年9月2日國電南京電力科學技術研究院對2號汽輪機進行了汽封改造后的驗收性能試驗,數據如下。①高、中壓缸后軸封改造,因改造后漏氣量減小,熱耗由改造前的8657.02kJ(/kW•h)降低到8648.22kJ(/kW•h),降低了8.8kJ(/kW•h),相應降低供電煤耗值0.3g(/kW•h)。②高壓缸間汽封改造,因改造后漏氣量減小,熱耗由改造前的8657.02kJ(/kW•h)降低到8624.82kJ(/kW•h),降低了32.2kJ(/kW•h),相應降低供電煤耗值1.1g(/kW•h)。③因汽封改造后漏氣量減小,蒸汽的做功能力提高,使汽輪機效率得以提高,其中:高壓缸效率由原來的76.13%增加到77.13%,中壓缸效率由原來的87.33%提高到88.33%,低壓缸效率由原來的85.43%提高到86.43%。高、中、低壓缸效率的提高使供電煤耗降低2.81g(/kW•h)。④低壓缸前后軸封改造,凝汽器的漏氣量減小,從而使汽輪機凝汽器真空嚴密性提高,使供電煤耗降低0.5g(/kW•h)。以上各項降低的供電煤耗合計為4.71g/(kW•h)。(3)經濟效益評價2號汽輪機汽封圈換型改造后,在146.078MW汽輪機額定參數下熱耗率降低145.043kJ/(kW•h),降低供電煤耗4.71g(/kW•h),以單機年發電量10億(kW•h)/a計算,原煤單價按照200元計算,一年節約燃煤費用為:4.71×10-6t(/kW•h)×10×108(kW•h)/a×200元/t=942000元/a=94.2萬元/a。(5)環境和社會效益評價通過汽輪機汽封改造,降低了機組的熱耗,節約了能源,提高了能源的利用效率,間接地降低了煙氣流量、灰渣量、磨煤機的電量,給環境及社會帶來了積極的作用。按照2號機組年節約94.2萬元/a計算,每年可減少[5]:燃煤9420000÷200=4710(t),減少灰渣量4710t×25%=1177.5t,減少CO2排放量4710×1.866×Cy/100=4710×1.866×54/100=4745(m3)(標準狀態下),減少SO2排放量4710×0.7×Sy/100=4710×0.7×1.1/100=36.3(m3)(標準狀態下)。
3結論
(1)2號汽輪機汽封改造,提高了機組的經濟性。熱耗降低145.043kJ(/kW•h),供電煤耗下降約4.71g(/kW•h)。(2)2號機組年可節約94.2萬元/a,每年可減少燃煤4710t,可減少灰渣量1177.5t,可減少CO2排放量4745m3(標準狀態下),可減少SO2排放量36.3m3(標準狀態下)。取得了巨大的經濟效益和社會效益。
作者:麥忠安單位:寧夏英力特化工股份有限公司熱電分公司