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摘要:隨鉆測井LWD(loggingwhiledrilling)是在鉆井的過程中,同時進行的用于評價所鉆穿地層的地質和巖石物理參數的測量,主要有電阻率、放射性、聲波及核磁等隨鉆測井技術。本文簡要的介紹了貝殼NAVITRAK的結構組成;主要分析了補償式天線和電阻率電子部分的工作原理。
關鍵詞:LWD;電阻率(MPR);衰減;相位;SONDE;PADDLE
1前言
由于油田區塊的開發己經到了中后期,為了開發薄油層以及殘余油,地質導向儀器己經變得相當重要。另外這些區塊的地質構成及地層描述都已相當清楚,再利用鄰井的測井資料,就可以定性和定量描述開發地層的地質構成、各層位的孔隙度、地層骨架的巖性及密度。在這種情況下,只要使用MWD+自然伽瑪+電阻率組成的LWD,就可以滿足定向軌跡測量和地質導向的要求。
圖1貝殼休斯LWD井下儀器示意圖
2NAVIMPR儀器簡介
貝克休斯公司(Baker-Hughes)的隨鉆測井系統NAVIMPR的井下儀器主要由脈沖發生器(UPU)、探管(PROBE)、M30短節、MPR電阻率和井斜伽瑪(SRIG)幾大模塊組成,探管由整流模塊(SNT)、驅動模塊(SDM)、存儲器(MEM)、定向模塊(DAS)和伸展電子連接頭(EEJ)等組成,儀器總長13.02m。井下儀器示意圖如圖1所示。儀器中有一個渦輪發電機,鉆井液沖擊渦輪產生交流電,經SNT整流后,供給各個電路模塊。MPR(MultiplePropagationResistivity)有4個發射極、2個接收極,可以發射和接收頻率為2MHz和400kHz的兩種脈沖,考慮到相位延遲和衰減,共可接收32種脈沖信號。由4個發射極向地層分別發射2MHz和400kHz的電磁波,不同巖性的地層對電磁波的相位延遲或衰減不同的,從而通過泥漿脈沖經過地而傳感器傳到地面設備中,進行解碼。
MPR技術的引進提高了電阻率測量的精度,增強了薄層及其流體界面劃分的能力,使儲層綜合解釋及詳細的油氣水分析技術得到改進及完善。
3隨鉆電阻率測井原理
根據物理學,凡能在電場中極化的物質叫電介質。物質的介電性質也就是它的極化能力,用介電常數來表示。通常,泥餅的介電常數大于地層的介電常數。因此,在泥餅和地層之間會產生全反射,一部分波經泥餅傳播;另一部分波進入地層,并沿泥餅和地層的界面傳播,即所謂的側面波。測量側面波的幅度衰減和相位變化,就可求得地層的介電常數和電阻率。電磁波傳播測井儀器采用雙發雙收補償式測量(如圖2)。
圖2MPR雙發雙收補償式天線
3.1衰減的測量與補償
電磁波在介質中傳輸能量衰減。衰變或衰減速度與介質(地層)的導電率成正比。衰減(有時稱為振幅比)是根據兩個接收天線所檢測到信號的振幅計算得來的,和發射天線的距離有關。量化衰減水平最常用的單位是分貝(dB)。“振幅比”定義為:
振幅比=20Xlog()(1)
其中,A代表振幅,單位是伏特。
T1天線發射,近接收天線(R1)和遠接收天線(R2)分別測得電壓信號,根據公式1得到的振幅比分別為A11和A12。T2天線發射,近接收天線(R1)和遠接收天線(R2)分別測得電壓信號,根據公式1得到的振幅比分別為A22和A21。在T1和T2交替發射一次后,得出補償后的衰減值:
在高導電率地層,由于遠接收器信號振幅比近接收器信號振幅弱,遠接收器的衰減較大。電阻率高時,發送器信號衰減較少,遠接收器振幅將只比近接收器振幅小一點。
3.2相移的測量與補償
電磁波在介質中傳輸除了有能量衰減,還有相位的移動。如圖3所示。T1天線發射,遠接收天線測得的相位差為P12,近接收天線測得的相位差為P11;T2天線發射,遠接收天線測得的相位差為P21,近接收天線測得的相位差為P22。在T1和T2交替發射一次后,得出補償后的相位差值為:
雖然電磁波的傳播速度一般被認為是一個常數(300,000千米/秒,通常被認為是光速),但這是實際上僅適用于在真空里傳播的電磁波(EM)。在電導體中,傳導電磁波的速度依照材料導電性的比例放慢。擴散波的波長、頻率和速度都通過以下方程式聯系在一起:
V=ω*λ或V=2πf*λ
電磁波在高阻地層中的傳播速度比在低阻地層快。因此,儀器傳送的信號在較高電阻率地層將有更長的波長,在較低的電阻率地層有較短的波長。
圖3相位信號示意圖
4隨鉆電阻率工作原理
MPR短節由探管(SONDE)和天線殼體組成。SONDE安置在天線殼體的內部,在殼體的內側通過PADDLE與殼體固定在一起。SONDE包括三個主要部分,它們都同PADDLE相連接:①發送器的上半部分,放置T2和T4的發射電路板;②發送器的下半部分,放置T1和T3的發射電路板;③接收器部分,放置主控板,接收板,電源板和調制解調器;PADDLE主要有以下四個功能:
同兩個發射骨架和一個接收骨架相連接;
提供各模塊之間的電氣連接;
提供發射和接收天線間的電氣連接;
給記憶存儲提供通信的通道。
在MPR鉆鋌中,PADDLE的一個插針與M30滑環相連接,通過此線與上面的探管(MASTER)進行串行通訊。68332芯片安裝在主控的電路板上,它控制每一個在發送和接收電路板上的68HC11芯片。每一個68HC11芯片都控制著一個數控振蕩器(NCO),68332通過總線直接和68HC11通信;68HC11會解碼一系列指令,并承載一些數據進入NCO寄存器,以產生特定的頻率:2MHz或400KHz。獲取的數據必須保證同發送信號是完全的同步,這是由在處理器主板上的一個晶體振蕩器來完成的。時鐘頻率是12.288MHz,這個頻率允許數控振蕩器以最小的失真產生2MH和400KHz的輸出信號。
4.1電源板和調制解調板
圖4供電與信號框圖
1)電源板和調制解調板的組成及工作原理
電源板主要由變壓器和開關電路組成。調制解調板主要由ACTEL芯片和運放電路組成。
MPR電阻率上有1個電源板和1個調制解調板。LWD的主處理器(MASTER)與MPR通過一根線進行串口通訊,這根線上同時走30V直流電和通訊信號,M30即為這根線。M30通過低通濾波器濾掉信號,剩下30V直流電進入電源板,通過變壓器和開關電路產生5V、+5V、-5V、+12V和-12V直流電,為主控板、接收板和調制解調板供電。M30通過高通濾波器濾掉30V直流電,剩下信號進入MODEM,轉換為MPR主控可識別的1039信號。MPR測得的數據通過MODEM將信號轉換成M30送給LWD的主處理器。
圖5電源電路板
圖6井下數據及信號通訊傳輸電路板
2)調試過程中遇到的問題
①電源板變壓器的纏制:變壓器纏不好就得不到規定的輸出電壓,同時變壓器會發熱,影響變壓器的工作壽命和工作的可靠性,還會造成功耗大的問題,此變壓器還會影響信號的處理。為此,我們纏了100多個變壓器進行試驗,解決了此問題。
②ACTEL芯片的解密:在世界范圍內,還沒有人能對ACTEL芯片進行解密,我們在掌握其工作原理和通信原理后,歷時3個多月完成了解密。
4.2發射板
圖7發射板框圖
1)發射板的組成及工作原理
發送板主要由下面元件和電路組成:68HC711微控制器、12.288MHz的時鐘電路、數控振蕩器(NCO)、濾波器、輸出放大器、直流電源轉換器和分頻器。
MPR電阻率上有4個發射電路板,位于SONDE的2端,每一端有2塊。它們的外觀和功能都是一樣的,產生2MHz或400KHz的振蕩頻率,它們之間唯一的區別是68HC711芯片內的程序不同。主控電路板通過總線和晶振控制發射板工作,并保持工作同步。發射板的供電方式為M30線直接供電,而不用電源板供電;M30線通過濾波電路濾掉信號,只保留30V直流電,通過變壓器進行直流轉換產生+12V,-12V和+5V直流電給每塊芯片提供電源。68HC711接到68332的指令開始工作,向NCO傳送數字命令使其振蕩,通過濾波器后,產生2MHz和400KHz的振蕩信號;然后進行電壓和電流放大,以增大其發射的功率,然后通過天線向外發射。
圖8發射電路板
2)調試過程中遇到的問題
①變壓器的纏制:變壓器纏制達不到要求會得不到規定的輸出電壓,同時變壓器會發熱,進而影響變壓器的工作壽命和工作的可靠性,還會造成功耗大的問題。為此,我們纏制了100多個變壓器進行試驗,解決了此問題。
②濾波電路的調試:濾波電路中電感和電容的選擇直接影響發射的相位和衰減,經過幾天的摸索找到了調試的規律,達到了規定的相位值和衰減值。
4.3接收板
圖9接收板框圖
1)接收板的組成及工作原理
接收板主要由下面元件和電路組成:68HC711微控制器、12.288MHz的時鐘電路、數控振蕩器(NCO)、濾波器、混頻電路、放大器、帶通濾波器和分頻器。
MPR電阻率上有1個接收電路板,上面有2個接收通道(R1和R2)。它們的外觀和功能都是一樣的,接收發射天線產生2MHz和400KHz的振蕩信號,并處理成6KHz的信號去主控。接收板的供電方式為電源板供電,需要+12V,-12V和+5V的直流電。主控電路板通過總線和晶振控制接收電路板工作,并保持工作同步。68HC711接到68332的指令開始工作,向NCO傳送數字命令使其振蕩,通過濾波器后,產生1.994MHz和394KHz的本振信號。接收天線接收到信號,放大后與本振產生的1.994MHz和394KHz信號進行混頻,經過放大和帶通濾波器后,產生6KHz的信號,然后進入主控板的A/D轉換器。混頻后降低信號頻率有助于更加簡單的處理信號。
圖10接收電路板
2)調試過程中遇到的問題
混頻電路的調試:在調試過程中,得不到要求的衰減值和相位值,存在一定的數值差;我們檢查了電路中所有的濾波電容、電感和電阻,沒有發現問題。我們將接收板分割成3塊進行調試,排除了本振部分和帶通濾波器部分,最后把問題定位在混頻器部分。對混頻器電路的電容和電阻進行調試,最后達到要求,完成調試。
4.4主控板
圖11主控板框圖
1)主控板的組成及工作原理
主控板主要由下面元件和電路組成:68332主處理器、數字信號處理器DSP、12.288MHz的晶體時鐘電路、32.768KHz的晶體時鐘電路、存儲器、A/D轉換器和LT1039芯片。
MPR電阻率上有1個主控電路板,它是MPR的大腦,控制發射板和接收板,并處理采集的數據,使用電源板供電。68332是主控板的核心,它是M30同LWD主處理器(MASTER)通信的結點。68332的主要功能是控制安裝在發射板和接收板上的微控制器68HC711的活動,68332與68HC711的通信通過總線來完成。6KHz的信號通過運放進入A/D轉換器,將6KHz的模擬信號轉換為數字信號,再將數據傳送給。DSP以每秒鐘24000次的速度接收A/D通道上采集的數據,DSP采用快于6KHz四倍的采樣速度,這就決定了它能以0度,90度,180度和270度的角度進行采樣,四個位置(0度,90度,180度和270度)的平均值的測量方法可以降低噪聲對系統的影響,DSP能對數據進行采樣并取平均值,除了原始的相位和振幅值外,還可算出相位差和振幅衰減值。68332把計算好的數據通過LT1039傳給MODEM,然后到LWD的主處理器。
圖12主控電路板
2)調試過程中遇到的問題
整體調試:在焊完68332、DSP及相應的電容電阻后,開始調試,68332總在復位,我們對電路板進行詳細的走線檢查,未發現問題;又仔細的檢查了電容和電阻,發現了錯誤,排除了問題。持續低電平;更換68332后,正常,持續高電位。焊上剩下的元器件后調試,又出現了復位現象,卸下備用存儲器后,主控板工作正常。用電腦進行測試,數據有錯誤,更換運算放大器后,一切正常。
5地面試驗和現場試驗
1)老化試驗:在實驗室進行了72小時的老化試驗,驗證其長期工作的可靠性。72小時后,測得數據正常,老化試驗成功。
圖13老化試驗
2)抗溫試驗:在水平井維修車間進行了抗溫試驗(85℃),驗證電子元器件的抗高溫性能。試驗得到數據如圖14和圖15。
圖14室溫情況下airhang數據
圖1585℃后airhang數據
上面2圖中紅色橢圓內相應位置的數據差值在±0.1之間,符合標準,高溫試驗成功。
3)現場試驗:使用自主研發的電阻率儀器2009年6月12日17:30到6月17日7:00在鉆井二公司30629隊杏13-55-平44井進行了下井試驗。從1074米開始工作,到1676.8米完鉆,儀器井下循環81小時,進尺602.8米,工作正常,現場試驗成功。
6結論
隨鉆測井是當今國際鉆井界的一項高新技術,對于提高勘探開發和鉆井總體效益具有重要意義和作用。本文深入的分析了補償式天線和電阻率電子部分的工作原理。得出了MPR的優點如下:
1)MPR天線采用對稱式結構,可補償溫度和震動對電子元器件的影響,得到準確的測量數據;
2)SONDE在MPR天線殼體的內部,靠PADDLE與殼體連接,很好的與泥漿隔離,避免了泥漿的滲漏;
3)MPR電路板采用了大規模的集成電路,運用了DSP和FPGA等技術,受元器件的影響較小,工作穩定可靠。
參考文獻
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